鞍鋼股份鲅魚圈分公司1號高爐大修后開爐1個(gè)多月以來,該分公司通過科學(xué)籌備、精心組織、精細(xì)操作,大膽探索應(yīng)用新工藝、新技術(shù),日產(chǎn)生鐵量超計(jì)劃完成,燃料比指標(biāo)創(chuàng)歷史最好水平。
大修后,該分公司煉鐵部成立專項(xiàng)工作小組,制定詳盡的開爐方案,詳細(xì)制定裝料制度、送風(fēng)方案、出鐵組織以及設(shè)備管理等各個(gè)環(huán)節(jié)操作指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案,指導(dǎo)各階段生產(chǎn)組織。該部一方面開展技術(shù)創(chuàng)新,參考行業(yè)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)開爐裝料方案,首次提出采用“8段爐料”裝料制度,實(shí)現(xiàn)開爐料熱量、堿度平穩(wěn)過渡。另一方面,加強(qiáng)入爐原燃料管理,采取全干焦入爐,燒結(jié)礦、球團(tuán)礦全直付入爐,最大限度保障原燃料穩(wěn)定。此外,他們還在職工中開展“穩(wěn)順行、奪產(chǎn)量、降消耗”生產(chǎn)競賽,極大地調(diào)動(dòng)職工工作積極性。通過努力,1號高爐順利度過開爐初期的爐況波動(dòng)及渣鐵分離困難等限制環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)順高產(chǎn)。
同時(shí),該部未雨綢繆,提前部署,把高爐安全長壽工作放在首位。新增高爐專家系統(tǒng),運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析,實(shí)現(xiàn)爐況預(yù)判,通過提前調(diào)整操作參數(shù)等措施,保證高爐穩(wěn)定順行。對高爐的“生命線”——水系統(tǒng)升級改造,新增流量監(jiān)控,在提高冷卻效果的同時(shí),保證第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)冷卻系統(tǒng)漏水點(diǎn),避免漏水對爐體耐材的侵蝕。新增450處爐缸、爐身溫度監(jiān)控點(diǎn),實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)控。優(yōu)化入爐料配礦結(jié)構(gòu),實(shí)施除塵灰外賣,降低了有害堿金屬富集給高爐長壽帶來的危害。
該部把降低燃料消耗作為降本增效的重中之重,借鑒先進(jìn)操作經(jīng)驗(yàn),在1號高爐實(shí)施無中心加焦的“平臺加漏斗”裝料制度。聘請外部專業(yè)團(tuán)隊(duì)采取激光掃描方式測定料流軌跡,為新的裝料制度提供技術(shù)和數(shù)據(jù)支撐。結(jié)合實(shí)際操作總結(jié)形成新的送風(fēng)制度、熱制度、造渣制度及冷卻制度。截至目前,1號高爐煤氣利用系數(shù)、燃料比等指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)大型高爐一流水平。
來源:鞍鋼日報(bào)
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