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燒結返礦冷壓球團助節(jié)能減排

發(fā)布時間:2022-06-15 09:44 編輯:藍鷹 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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據(jù)了解,國內高爐爐料結構中燒結礦占比為60%~85%,而燒結生產中有10%~30%的外返礦在循環(huán)重復燒結。目前,國內大部分廠家是將返礦返回燒結配料重新生產,浪費人力、能源和資源。返礦量過多還會影響燒結過程控制,使燒

據(jù)了解,國內高爐爐料結構中燒結礦占比為60%~85%,而燒結生產中有10%~30%的外返礦在循環(huán)重復燒結。目前,國內大部分廠家是將返礦返回燒結配料重新生產,浪費人力、能源和資源。返礦量過多還會影響燒結過程控制,使燒結礦質量下降,黏結相不足,強度變差。同時,燒結返礦倒運會增加物流成本,造成燒結工序能耗增加,并帶來煙氣及污染物排放量的增加,最終導致煉鐵成本上升。

燒結返礦冷壓球團創(chuàng)新技術可避免燒結返礦“大循環(huán)”,使燒結返礦得到有效利用,降低人力、能源和資源消耗。

燒結返礦冷壓球團工藝

燒結返礦拉至受料坑后,由皮帶上至混料機,與鐵精粉、粘結劑混合攪拌后進入壓球機壓球,成球進入烘干機,烘干后進行一次篩分(10毫米左右的鐵棍篩),粉末返回攪拌機重新攪拌成球(烘干流程的粉末率約10%~15%),成球由皮帶運至車間的儲球處儲存,然后集中通過汽車運輸至高爐上料皮帶受料槽后入爐。

從上料到入爐壓球外觀變化來看,上料過程中壓球四邊棱角有一定磨損,在槽下篩分后基本呈不規(guī)則圓形,其粉末主要是四邊棱角磨損所致,且其入爐前高爐槽下基本無碎裂,返礦壓球抗摔效果較好。

燒結返礦冷壓球團理論基礎

理論上采用Mogador方法和三傳一反(動量傳遞、熱量傳遞、質量傳遞、化學反應)對高爐上部軟熔帶以上料層行為進行計算,發(fā)現(xiàn)軟熔帶可以承受的還原度區(qū)間在70%~100%,即含鐵原料在70%以上還原度,均可以到達軟熔帶,剩下30%在爐缸液體渣鐵內部完成還原。

芬蘭奧盧大學Timo教授指導博士和博士后進行“冷壓球團在模擬高爐內容測行為”后發(fā)現(xiàn),冷壓球團在還原度大于70%時,才有粉化性。這時冷壓球團基本上在軟熔帶,因其含量少,不會對軟熔帶產生大的影響。瑞典LuLea科技大學在實驗室研究基礎上,在MEFOS(瑞典國家冶金研究院)試驗高爐測試冷壓球團對軟熔帶透氣性的影響。他們發(fā)現(xiàn)冷壓球團含量小于35%以下,對軟熔帶影響不大;高于50%時,軟熔帶壓差增加20千帕/米~25千帕/米。國外研究和應用表明:只要入爐量控制在30%以下,冷壓球團對高爐影響就很小。

因此,用粘結劑把燒結粉礦粘結在一起,冷壓球團具有一定強度,顆粒之間通過范德華力、表面張力、外場力粘結在一起,完全滿足高爐生產要求。

燒結返礦冷壓球團生產實踐

自2020年以來,國內持續(xù)研究配加燒結返礦冷壓球期間高爐冶煉行程的變化,不斷改善燒結返礦冷壓球的冶金性能,燒結返礦冷壓球的冷強度、高溫冶金性能均得到提高;結合理論分析和國外應用經(jīng)驗,已經(jīng)完全具備大高爐配加的條件。

2018年1月份,西安建筑科技大學對球團進行檢測,發(fā)現(xiàn)軟熔性能夠滿足高爐冶煉的要求;當球團爆裂溫度大于500℃,爆裂指數(shù)為3.75%,平均強度達到2300牛,完全能滿足高爐冶煉的要求,高爐可以適當配加進行冶煉。

漢鋼煉鐵廠450立方米高爐從2017年11月份起一直在使用燒結返礦冷壓球團。從使用情況看,配加比例為8%~15%,對煉鐵過程未見異常影響,燒結返礦冷壓球目前在高爐正常使用。

2020年11月份和2021年1月份,榆鋼2800立方米高爐兩次配加燒結返礦冷壓球團,用量配比為1%,各配加約1個星期,共使用燒結返礦冷壓球約2000噸。從2021年3月29日起,該公司高爐開始長期配加,并逐步提高配比至3%,2022年5月初燒結返礦冷壓球團配比加至4%。

在增加燒結返礦冷壓球配比期間,該公司高爐同時強化冶煉。從高爐操作參數(shù)及技術經(jīng)濟指標看,該公司高爐穩(wěn)定順行,各項指標持續(xù)進步,配加燒結返礦冷壓球沒有影響高爐強化冶煉的進程。

燒結返礦冷壓球團使用效果和碳減排分析

目前,燒結返礦冷壓球團分別在漢鋼450立方米高爐和榆鋼2800立方米高爐使用,燒結返礦冷壓球團使用效果如下:

一是可以降低燃料消耗。燒結返礦冷壓球團直接入爐生產,可以避免返礦在燒結系統(tǒng)的循環(huán)復燒,降低能源消耗,使燒結能力得到釋放,緩解燒結生產壓力。

二是可以降低能耗,減少碳排放。燒結返礦冷壓球噸球耗電14千瓦時~20千瓦時,折合為1.721千克標準煤~2.458千克標準煤,噸球高爐煤氣用量為80立方米(或焦爐煤氣用量為12立方米),折合為8.568千克標準煤(或6.857千克標準煤),共計9.315千克標準煤~10.289千克標準煤(如果用高爐熱風廢氣或燒結、軋鋼余熱廢氣等,則能耗僅為1.72千克標準煤~2.50千克標準煤左右)。與2021年重點統(tǒng)計單位燒結生產能耗為48.37千克標準煤相比,能耗大幅降低,可減少碳排放。

燒結返礦冷壓球團噸碳排放0.076噸左右,與燒結礦噸碳排放0.16噸左右相比,燒結返礦冷壓球團可降低碳排放50%以上,從源頭和爐料結構上實現(xiàn)高爐煉鐵減碳和綠色發(fā)展。

三是可以改善高爐透氣性。燒結返礦冷壓球團可以替代部分球團礦和燒結礦,提高高爐熟料比,有利于高爐生產的穩(wěn)定順行。由于冷壓球團粒度均勻、水分低、粉末少,有利于改善料柱的透氣性。

四是有利于爐料結構優(yōu)化。通過調整原料的配比,可以對燒結返礦冷壓球團的堿度進行調整,有利于高爐的配料調整和爐料結構優(yōu)化。

目前,已投產的燒結返礦冷壓球團生產線有:榆鋼年產20萬噸、漢鋼年產15萬噸、印尼德信鋼鐵15萬噸、略鋼25萬噸高爐等。同時,首鋼遷鋼、首鋼京唐、南京鋼鐵、四川德勝鋼鐵、廣西北港新材料公司、唐山唐銀、文豐鋼鐵、山西建邦鋼鐵、山西高義鋼鐵和建龍集團等有意向建設燒結返礦冷壓球團生產線,預計“十四五”期間,總產能可達300萬噸以上。

預計“十四五”時期,新增100臺套(按50萬噸/套)燒結返礦冷壓球團項目,可降低能耗約190萬噸左右(折合標準煤),減少碳排放695萬噸左右。


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